11月11日,中鋁山西分公司第一氧化鋁廠蒸發車間四個輪班12名員工,經過兩天的“余熱回收系統”流程專業技能培訓,將4號燒成窯余熱回收系統正式納入氧化鋁生產體系,標志著山西分公司“氧化鋁燒成窯煙氣余熱加熱蒸發原液工藝技術”投入生產,實現正常運行。按有效天數300天計算,該項目每年可減少二氧化碳排放8千余噸;年回收熱量折蒸汽3萬余噸,預計年可產生效益約328.1萬元。
第一氧化鋁廠老系統燒結法現有6臺熟料燒成窯,設計產量55t/h。由于燒結法燒結熟料過程中要產生高溫煙氣,不僅含有二氧化碳等氣體,同時還含有大量的水蒸氣及窯灰,由煙氣從窯中帶走的窯灰被收集在煙氣凈化系統中,粗粒窯灰降落在燒結窯尾部的沉降室,而較細的窯灰被旋風除塵器和電收塵器捕集,造成一定程度的能量浪費。
第一氧化鋁廠技術人員在研究中發現,應用軟水熱媒技術回收燒成窯煙氣余熱,利用其中的余熱可以加熱蒸發原液。軟水首先經熱水循環泵升壓進入徑向夾套熱管換熱器取熱,然后再進入原液換熱器,將熱量傳給蒸發原液,65-70℃原液溫度升高到80-85℃左右進入原液槽備用,循環軟水放熱后進入緩沖補水槽,然后經循環熱水泵輸送至徑向夾套熱管換熱器與煙氣進行熱交換。
如此循環,可以在不改變系統主要流程和設備的條件下,使氧化鋁蒸發原液溫度升高,降低系統能耗,氧化鋁生產成本也可得到有效降低,經濟效益顯著。
該項目自2013年底開始著手準備,從可行性報告研究、工藝流程制作到具體施工,再到試車投產,第一氧化鋁廠與外委人員密切配合,經過近一年的完善和調試,解決了安裝熱管余熱換熱器系統、遠程控制系統等一系列難題,目前,該項目已經基本達到預期目標。
近日,中鋁山西分公司熱電分廠拆除生產現場閑置、廢舊管線,有效降低了蒸汽管道的散熱損失,改善生產現場環境。
針對生產現場閑置、廢舊管線多,造成蒸汽損耗的現狀,熱電分廠相關科室和生產車間采取拉網式檢查的方式,共同對現場的閑置、廢舊管線全面摸底、統計,由檢修車間負責承擔拆除任務。在現場,參戰人員克服露天、天氣寒冷、高空作業等不利因素,利用工余時間,對需拆除的管線施焊、切割、加裝堵板,在起重吊車的配合下,吊運管道,及時交舊。經過一周努力,已拆除廢舊管線300余米。
在保證生產安全穩定運行的同時,熱電分廠制定了詳細的節能管理推進計劃,目前,經過對熱網管道實施多項優化改造措施,蒸汽消耗得到了大幅降低,年可節約費用100多萬元。
第一氧化鋁廠老系統燒結法現有6臺熟料燒成窯,設計產量55t/h。由于燒結法燒結熟料過程中要產生高溫煙氣,不僅含有二氧化碳等氣體,同時還含有大量的水蒸氣及窯灰,由煙氣從窯中帶走的窯灰被收集在煙氣凈化系統中,粗粒窯灰降落在燒結窯尾部的沉降室,而較細的窯灰被旋風除塵器和電收塵器捕集,造成一定程度的能量浪費。
第一氧化鋁廠技術人員在研究中發現,應用軟水熱媒技術回收燒成窯煙氣余熱,利用其中的余熱可以加熱蒸發原液。軟水首先經熱水循環泵升壓進入徑向夾套熱管換熱器取熱,然后再進入原液換熱器,將熱量傳給蒸發原液,65-70℃原液溫度升高到80-85℃左右進入原液槽備用,循環軟水放熱后進入緩沖補水槽,然后經循環熱水泵輸送至徑向夾套熱管換熱器與煙氣進行熱交換。
如此循環,可以在不改變系統主要流程和設備的條件下,使氧化鋁蒸發原液溫度升高,降低系統能耗,氧化鋁生產成本也可得到有效降低,經濟效益顯著。
該項目自2013年底開始著手準備,從可行性報告研究、工藝流程制作到具體施工,再到試車投產,第一氧化鋁廠與外委人員密切配合,經過近一年的完善和調試,解決了安裝熱管余熱換熱器系統、遠程控制系統等一系列難題,目前,該項目已經基本達到預期目標。
近日,中鋁山西分公司熱電分廠拆除生產現場閑置、廢舊管線,有效降低了蒸汽管道的散熱損失,改善生產現場環境。
針對生產現場閑置、廢舊管線多,造成蒸汽損耗的現狀,熱電分廠相關科室和生產車間采取拉網式檢查的方式,共同對現場的閑置、廢舊管線全面摸底、統計,由檢修車間負責承擔拆除任務。在現場,參戰人員克服露天、天氣寒冷、高空作業等不利因素,利用工余時間,對需拆除的管線施焊、切割、加裝堵板,在起重吊車的配合下,吊運管道,及時交舊。經過一周努力,已拆除廢舊管線300余米。
在保證生產安全穩定運行的同時,熱電分廠制定了詳細的節能管理推進計劃,目前,經過對熱網管道實施多項優化改造措施,蒸汽消耗得到了大幅降低,年可節約費用100多萬元。