在集團公司“存量提質增效、增量轉型升級”戰略理念的倡導下,長沙生產基地全體員工緊盯實際生產的薄弱環節,以問題為導向,反復試驗,精益求精,力爭通過技改與創新不斷提升產品質量,增強企業效益。
2015年以來,由于Φ86鋁棒只能從汨羅或岳陽基地生產,購入價格較高,且需要支付兩地之間大量運費開支,基地供需雙方無形增加了生產成本和運輸費用。為妥善解決這一問題,長沙基地成立了以基地總督為負責人,技術、品質及生產等各塊專業人員全面參與的攻關小組,進行設備工藝技術的攻關。
首先,攻關小組著力調整設備,使之能使用Φ90棒生產。2016年長沙基地春節假期期間,以湖南省勞動模范歐陽金旺為班長的擠壓維修班全體人員堅守崗位,按照增加擠壓機系統強度,增加擠壓機立柱強度和液壓系統的抗高壓穩定性的要求,對現有550UST擠壓機進行了全方位的技術改造,使設備擠出壓力在原來基礎上增加了4.65%,從而完全滿足了Φ90棒的生產要求。
第二,擠壓設備技術改造后,由于擠壓筒外襯的外徑未變,而內徑縮小,進而承受徑向壓力的強度降低,為此基地專業技術人員通過對多個方案的反復探索、實驗與測試,調整了外襯材料,由電軋模具鋼改為全鍛模具鋼,從而成功增加了外襯的抗拉強度。
第三,由采購部門采購師親自掛帥,帶領相關人員走訪、考察全國較大的鋁錠供應廠家,通過對質量、成本等多方面的逐一比較與分析,最終保障了采購符合公司質量內控標準的穩定采購資源。
第四,今年一季度以來,長沙基地擠壓車間換上Φ90棒擠壓機內襯后,積極進行試擠生產組織安排,從最短棒到最長棒逐一反復試擠測試,均完全達到批量生產要求,而且徹底排除了擠壓機高壓215kg強度風險和外襯強度風險,攻克了各項生產障礙,實現連續穩定生產。
長沙基地今年實施擠壓設備技術創新改造以來,針對實際情況從設備管理、節能降耗、效率提升、安全管理、成本控制,系統謀劃,多措并舉,逐一落實。目前生產產量相比去年提升了5.5%,同時節約了各基地之間的運輸成本。
提的是質量,增的是效率,練的是內功,目的則是謀求企業“逆勢而上”的發展。這是基地堅守“工匠精神”與“創客思維”,不浮不殆,精益求精、卓有成效的一個案例,也是“存量提質增效、增量轉型升級”的一個縮影。