輕合金公司以深化開展“雙創”活動為主線,以解決實際問題為導向,以國產擠壓機自動化改造為重點,編程序、調對中、改線路,完成由設備半自動化向全自動化轉變,助力生產“換擋提速”。
該公司擠壓項目三部擠壓機全部為國產小機型設備,大部分操作需操作工手動完成。針對職工隊伍年輕、技能水平有限、手動操作設備效率低等問題,由職能部門牽頭,查閱設備圖紙,研究設備構造,制定改造方案。他們對供錠器機械手指位置進行重新畫圖調整,保證對中效果;以擠壓筒為基準,調好供錠器和擠壓筒對中;調整擠壓筒側導板位置,對齊擠壓桿,確保三個部件對中到位。改造電氣線路,增加SICK紅外測距傳感器,鋪設5米8芯電纜,在擠壓機操作臺焊接兩個中間繼電器,有效測量鑄錠加熱爐出錠長度,便于信號傳感;重新編寫程序指令,調整目的數值、設計信號發訊、完善信息傳感,確保設備自動化順利運行。
據了解,此次設備自動化改造后,擠壓機完全實現自動化運行,由原來一個班生產70根鑄棒提升到120根,并解放部分人力資源參與到下料、時效、包裝等工序中,生產效率大大提高。圖為職工焊接中間繼電器。(米超)