輕合金公司以“雙創”活動為載體,以解決實際問題為重點,對臥式鏜床進行升級改造,由固定尺寸生產變為靈活尺寸生產,有效提升工作效率,節省大量外委費用,助力公司健康發展。
進入四季度以來,這個公司無縫管類訂單量增多,對多種規格空心鑄錠需求加大。針對原有的臥式鏜床只能加工小規格尺寸鑄棒,無法滿足生產接續,外委費用高的實際,這個公司依托張新峰勞模創新工作室技術優勢,成立攻關小組,深入現場,查圖紙、查工藝、查資料,研究設備改造方案。他們重新梳理設備電路,優化PLC控制系統,增加部分按鈕實際功能,解決插銷缸無法實現特定液壓動作問題。同時,在鏜床尾座前端,增加一個減速限位和停止限位,避免人為因素損壞設備。改造后的設備,由鏜孔功能變為鉆鏜一體功能,減少了物料流轉時間。
他們結合生產實際,對照兄弟單位經驗,大膽對工裝進行改造。通過改造導體結構,增加套筒長度,提高鏜孔精度;改造刀體結構,選用適用于鋁合金切削專用刀片,提升工作效率;改進加工工藝,增加精鏜環節,進一步提高表面光潔度,有效減少后期擠壓力,提高了后期產品的成品率。
據了解,設備改造后,兩臺鏜床具備每月加工200根鑄錠生產能力,全年可為公司節省300多萬元。(米 超 崔毅之)