輕合金公司堅持“創新驅動發展”理念,以“挖內潛、降成本、創效益”為主線,從小處著眼,從細處入手,加強日常設備巡點檢頻度和深度,全面打好節支增效攻堅戰。
這個公司擠壓項目三部25MN擠壓生產線班長孫加俊告訴記者,11月份車間之所以能完成1200噸高產,不僅得益于市場開拓、生產組織、環節優化等方面的合理配置,也仰仗設備“給力”。以前設備漏油時,他們需要三五個人,花費三個多小時,進行清油工作,既累又臟,嚴重影響生產。
針對國產擠壓機液壓裝置密封不合理、零件易脫落,在擠壓生產過程中,油壓、油溫升高,造成設備液壓站噴油、漏油的實際問題,這個公司以深化開展“雙創”活動為載體,依托張新峰勞模創新工作室技術優勢,以1臺擠壓機為試點,進行技術改造。他們深入現場查圖紙、查設備、查工藝,結合設備實際,創新研制配件,對液壓站閥塊進行改造,徹底解決閥塊部位滲漏問題;制作專業濾網,固定到輔機液壓站油箱,過濾鋸切生產時濺入的鋁屑,有效減少液壓故障和處理故障時的漏油損失;加強日常維護,由設備使用人員和檢修人員負責,分專業、分種類、分區域,每日對設備漏油點進行雙重巡檢,一經發現問題,及時處理消化,把隱患消滅在萌芽階段;結合實際,創新開展設備包機管理制度,每天由專人對設備的重點部位、隱患部位、隱藏部位進行巡點檢;制定得力措施,以月為單位,以設備運行情況為依據,對包機人員進行對等考核;充分利用班前班后會時間,加強一線職工、檢修人員液壓知識培訓,增強應急處理能力,確保生產接續。
據了解,較同期相比,8臺國產擠壓機設備減少液壓油消耗4萬升,節約費用近60萬元。(米超 曹帥)