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我國氧化鋁生產工藝技術發(fā)展方向

   日期:2010-08-06     瀏覽:1279    評論:0    
核心提示:中鋁公司研究開發(fā)的創(chuàng)新聯合法生產氧化鋁技術日前通過行業(yè)協會組織的鑒定,整體技術在目前聯合法處理低品位鋁土礦工藝技術中處于國際領先水平。 該技術挖掘了氧化鋁新老拜耳法系統(tǒng)潛力,克服了混聯法流程長、消耗高、能耗高、成本高的劣勢,在國內首次攻克低鋁硅比熟料燒結的工業(yè)技術難關,工業(yè)熟料鋁硅比平均降低到1.6以下;首次采用燒結法粗液與拜耳法溶出礦漿全合流工藝技術,取消了燒結法粗液脫硅、碳分等9個工序,簡化了燒結法生產流程,實現了高效低耗生產。 該技術經工業(yè)應用后,與原混聯法工藝相比,工藝能耗降低約20%
氧化鋁生產中有許多新技術,最突出的在鋁土礦的強化溶出方面,另外在反應器的結疤結瘤的防止與清除方面、母液的蒸發(fā)濃縮方面、加熱技術方面都有很大發(fā)展。下面簡要介紹這些技術。
 
    隨著人們對高壓技術的掌握,壓煮器的溫度可以大幅度提高,鋁土礦的溶出可以在較高的溫度下進行。1934年奧地利入Hiller發(fā)現溶出三水鋁石型鋁土礦的溫度從160℃提高到190℃,溶出的速度大大加快。溶出一水硬鋁石型鋁土礦的溫度從230℃提高到290℃,溶出的速度大大加快,溶出過程可以在像蛇管一樣的管式反應器中進行。但高壓泵嚴重磨損。1954年匈牙利的B·Lanyi教授把槍筒作反應器和泵相接,在330℃下溶出,溶出時間僅為高壓釜的1%,氧化鋁的溶出率很高,赤泥沉降性能很好。經過多年的試驗研究,1965年匈牙利人在Almasfuzito廠建立第一套管道化溶出裝置。隨后于1973年建立了流量60m3/h,溶出溫度260℃,處理一水軟鋁石型鋁土礦,年產氧化鋁5萬t工業(yè)裝置。運行的結果為工業(yè)化提供了充足的數據,1981年該廠拆除了原210℃下溶出的高壓釜,建立起新的管道化溶出裝置。1982年投產,年產10萬t氧化鋁。1987年又建立了熔鹽加熱管道化溶出裝置,溶出溫度達到300℃。
 
    蘇聯在1945~1947年就進行了高溫溶出一水硬鋁石型鋁土礦的試驗。在315℃下當Na2Ok時只要幾分鐘就達到理論溶出率,而且SiO2溶解度很低,赤泥沉降性能好。全蘇鋁鎂設計院試驗工廠里有高壓釜、各種形式的管式反應器(立式、臥式、單管、多管)和原礦漿制備系統(tǒng),可以進行溫度320℃、壓力20MPa的不同工藝和設備的試驗。進行了希臘、北烏拉爾、南斯拉夫等地的一水硬鋁石型鋁土礦的溶出試驗。但其管道化溶出技術于20世紀80年代才得到運用,在Hukolaev建起了第一套管道化溶出裝置。用十級套管預熱,套管內徑159mm,外徑325mm,75m一根,6根一級。管式反應器直徑159mm,每根75m,共11根。4臺有機物加熱器。高壓泵為活塞泵。一根管道輸送堿液,另一根管道輸送礦漿,然后合流。
德國聯合鋁業(yè)公司二戰(zhàn)后想利用管式反應器來處理一水硬鋁石型鋁土礦。1960年開始研究管道化溶出技術。1966年在Nab廠建流量3m3/h、溶出溫度320℃的試驗裝置,系統(tǒng)地研究了工藝及設備問題,提供了工業(yè)設計的基礎數據。1967年在Nab廠建立世界上第一套管道化溶出裝置,礦漿流量80m3/h。1973年Stade廠采用了4套管道化溶出裝置,總產能為600kt/a,設備運轉率達90%。實際生產量690kt/a,每噸氧化鋁的能耗為8.15GJ,電耗265kW·h。該廠還進行了將純氧通入管式反應器中氧化循環(huán)液中的有機物,效果良好。1980年在Lippe廠建起最先進的RA-6型管道化溶出裝置。德國利用管道化溶出技術生產氧化鋁的產能達1140kt/a。

    美國在20世紀80年代也進行了管道化溶出裝置處理長石提取氧化鋁的試驗。管式反應器垂直連接,流量0.8m3/h,反應時間30min。240℃下鈣長石中的氧化鋁90%就已溶出。設計出了年產50萬t氧化鋁的試驗工廠,與通常鋁土礦為原料的拜耳法相比,直接生產成本相近,但投資大得多。

    法國于1976年在Salinders廠投資了第一套管道化溶出裝置,處理一水軟鋁石型鋁土礦。溶出溫度240℃,礦漿流量180m3/h,Na2Ok的質量濃度為160~220g/L,溶出液苛性比1.44左右。在150℃下進行15~30min脫除90%的硅,再進行預熱和加熱。加熱管長2000m,外徑245mm,內徑196mm。傳熱系數:清洗結疤前為1kW/(m3·℃),清洗后為2 kW/(m3·℃)。Pechiney鋁業(yè)公司創(chuàng)造出單管預熱(150T ℃)-高壓釜溶出技術,運用于我國山西鋁廠和平果鋁業(yè)公司處理一水硬鋁石型土礦,獲得成功。
我國于1968年在貴州鋁廠建起了第一套管道化溶出裝置,礦漿流量1~1.8m3/h,壓力4MPa,溶出溫度240℃。礦漿進入八級單管預熱至160℃,然后用熔鹽加熱240℃,進入11臺串聯的溶出器(Φ325mm×15mm)進行充分溶出,經過八級自蒸發(fā)降溫排出。由于種種原因該研究未能繼續(xù)下去。1975~1982年,鄭州輕金屬研究進行了拜耳法強化溶出的研究。礦漿流量0.5m3/h,壓力15MPa,溶出溫度320℃。試驗結果表明,對于難溶的一水硬鋁石型鋁土礦,保持一定長的溶出時間是必須的。因此采用管道一停留罐的方式是最適合的溶出裝置。1983年建礦獎流量4~6m3/h的管道一停留罐的溶出裝置。1988年對我國最難溶出的廣西平果礦進行試驗,取得較好效果。
 
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