1350噸鋁擠壓機φ158mm擠壓筒φ152鋁棒試生產,鋁型材尺寸80*80mm帶2.0弧角方管形鋁材,中間壁厚6mm,四角壁厚16mm內中心各帶一個φ6mm的圓孔,分流組合空心模,進料腔外接圓φ135mm,6005材質。
由于此鋁型材模具模壁厚較厚,特別是四個角上,生產導引需2根棒作引料用,而排棒時少加了一根引棒。故主機手用600噸機臺正在生產的φ101鋁棒2根相連接一起擠入φ158筒內開始上壓試生產,擠出來的料頭向筒口處出料臺下猛鉆,一陣手忙腳亂,連撬帶扳總算把料頭拉回出料臺中心,雖然此次沒有造成其它意外,也順利的壓出來幾支樣品料,但暴露的操作上的盲干蠻干問題較多,車間領班,主任就在試生產現場,也不知應對方法?
缺陷1:導引棒開始即用φ101小棒,比模具進料腔還小,在重力作用下主要從模具四個進料腔下方一個腔室進料,而型材又較厚出口阻力極小,根本無法同時進料和注滿腔室。進腔的鋁基一部分在腔室內翻轉充填極易對φ6圓孔公頭造成偏,扭,斷的傷害。另一小部分會優先跑到工作帶外溜達,由此造成出料快慢懸殊(向下猛鉆)假象,根本無法以料頭形狀來辨別型材流速及尺寸缺陷。修模工不在現場,如按料頭形狀來修模,則弄巧成拙不會合格了!
缺陷2:2個小棒相接后一起壓入筒內,此看似省心省力,但安全危險較大。我到機臺時剛好見兩根小棒被同時壓入的場景。在舉料臂回落時,第二根小棒還未進筒,即向下墜了一下,擠壓墊也松動了一下,我趕忙避開,雖然沒發生意外地全部進筒了,但也只是概率問題,安全不能存僥幸。
正確的做法是導引棒1大2小先用φ152的鋁棒上壓擠出,小棒應該人工送棒(棒小應該很輕松的),送棒后擠壓軸前行到進筒口后人工套上壓墊,然后用擠壓筒回退方法把墊套入筒口后再鎖緊上壓。這樣即安全生產無隱患又能得到真實流速反映的型材料頭,只要在小棒墩粗時手動排二次氣什么問題都不會有。
------現場指出了這些問題,也作了講解,順便批評了擠壓車間領班和主任,并通知了模具工情況說明。